公司要闻

制造公司工艺工程研究院以创新助力产品如期产成

发布时间:2018-12-06

    在制造公司承担的"750t/d生活垃圾焚烧炉项目"生产制造工作中,工艺工程院为确保在合同期限内保质、保量的完成任务,成立焚烧炉项目技术专家团队,从产品前期的技术准备、工艺文件编写,到车间生产服务,团队始终秉承着问题"早发现,速解决"的工作态度。

    产品中滑座的加工工艺是本项目需要攻克的重点难题之一,该工件精度要求高。为在紧张工期内,确保工件合格率。项目技术专家团队经过深入研究、探讨,将加工方案细化到加工件翻转方向的次数,每一次进刀量的多少等。但由于工件毛坯在加工后释放的应力大小各不相同,仍造成了部分滑座加工后出现弯曲变形的现象,使装配时滑座73°斜面与相配合的铜滑板斜面间隙公差不能保证,出现的最大间隙达1mm(理论要求≤0.5mm),随着最后交货日期的临近,问题的严峻性日益突显,装配间隙达不到要求,滑座问题不解决,整个机架体就无法安装调试,为了弄清缘由,技术专家团队到装配现场亲自测量,通过采集的数据画出简图,找问题,想对策。经过两天的不懈努力,终于敲定解决方案:通过滑座与滑板的反复试装,找出高点并将高点附近用螺钉把紧,两端间隙调匀,用千斤顶顶住滑座外侧,将间隙量缩小到要求范围内,装配所有螺栓,防止滑座回弹变形,确保了产品如期交货。(孙嵩楠)